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我的反省
文章来源浙江中财管道科技     作者吴德盈     日期2019-01-24     点击量1681

  对于2018年的工作不足,从以下三方面进行反省,力争2019年工作能上一个台阶。

  一、找突破口的能力和决心不足

  千里之堤毁于蚁穴,说的就是“突破口”问题,一旦找到这个突破口,破竹之势就很容易形成。回看在PO管件将近一年的管理工作,发现在工作推进中,突破口选择上确实缺少应有的功力和敏锐。如在注塑工段推进不包装过程中,想要更进一步实现完全不剪不贴不包时碰到了困难,突破不了。现在想想,是突破口没有找到以及决心不足所致,瞻前顾后。新的操作模式理论上是可行且应该会更轻松些,但在试行时没有规划好,最后导致流产。关键问题是我作为车间主任不够坚决,人员紧张问题还没有到逼上梁山的地步,有路可退。

  以后碰到类似问题,还是要先谋划好再行动,找到突破口、方向,更要有必胜的决心和信心。

  二、管理重在抓过程,要持之以恒。

  所有的工作都看结果,但结果的好坏由过程决定。作为车间主任,重在抓过程,因为好的过程一般都会有好的结果,管理的真谛也是抓反复、反复抓、持之以恒地抓。

  之前没有数据统计时,感觉不到回料质量对生产的影响,现在有数据了,确实很惊人。究其原因,主要是回料中的杂色和铜末问题最多,根源是回料分级工作未做到位,根本问题是管理问题。因为涉及两个部门,很多时候无法确定直接责任人,只能处罚班组,这样的效果是不理想的。抓典型用重典,有一定的效果,但还是不能杜绝,还是要从过程上去优化,改变回废料的回收及破碎环节,建立破碎是最后的质量把关环节,并建立有痛感的管理机制,避免抓抓会好不抓又会反复的情况出现。

  漏油漏水问题提升过程亦如此,抓住了换模及设备维保等关键环节,问题自然逐步得到了控制和改善。

  抓管理,抓过程抓反复,抓住关键环节,同时还要有效制度建设做保障才能形成长效机制,持之以恒。

  三、工作提升能力欠缺

  PO管件车间属于基础较好的车间,自动化程度高、人员相对较稳定,现场管理较好。2018年,PO管件的成绩总体还不错,领导给我们定的人均产量指标基本完成,预期的成本节约目标也提前超额完成。欠缺的是没能做得更好,让人刮目相看,没能让PO管件车间无论从生产指标和现场管理、人员培养等方面都上一个台阶。

  2019年任务将更艰巨,梅渚厂区投产,生产从自动化到智能化,如何才能在18年的基础上做出更好的成绩,更规范,我还有很多路要走。总结提升经验,反省发现不足,工作中总结,总结中提升。

  以上是我的反省。


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