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我的反省
文章来源浙江中财型材      作者李超勇     日期2020-01-15     点击量1206

一、关于能耗控制

型材生技部专项工作中部门“能耗控制”一项由我负责监督管理,潜意识里觉得只要开机率高、产量努力提高,能耗指标就容易达标,其他各项指标也能达到理想值,却忽略了生产环节中由于操作不规范导致的能源浪费,以致于当宫经理让我编写部门“能耗控制”措施时,我竟然不知道从何下手。之前没有重点细究车间能耗情况,误认为有效控制单机能耗的方法只有努力增产。经过部门领导的指点,自己静下心来对生产流程的每个点进行分析,发现我们的浪费点确实很多,能耗节约控制的空间也比较大,如班组吹气、机台漏气点、辅材真空的集成化、机台真空泵的管控、怎样合理安排模具与设备的配套使用等。从以上几点系统性的问题检查到技改、管理控制进行梳理编写检查表,然后每天按照能耗控制措施进行检查通报,要求车间班组进行整改,经过一个月的执行,单机能耗得到了很大的提升。从领导指点到细心分析再到措施落实这一整件事中,自己也得到不小的收获。

二、关于ASA色差问题

自10月份以来,多种颜色ASA由内部制造逐步转向外购,每批外购的ASA与基准样都会存在轻微的色差,遇到目视色差轻微批次ASA需及时上报领导,确认后进行使用;色差严重批次ASA进行退货处理。不管是退货还是生产使用都需要造粒班组先找相关领导协商,占据班组时间,造成班组人员时间浪费,色差轻微批次ASA上线成品后也不排除反馈风险。当员工反馈车间ASA上线色差问题时,我觉得ASA共挤面色差问题归属原料的问题。直到有一天,自己管辖的车间连续性协商ASA共挤面颜色问题影响生产时,自己才感觉到问题的严重性,自己静下心来反省有什么好的方法既减少外购ASA色差协商又不影响生产。针对外购ASA色差问题,自己在调度会上大胆提出自己的想法:从原料采购到货至仓库再到质管部检测压片确认,将颜色压片存在色差的品种粒子料(包括批次)通知生产部及时进行上线验证,留取样段交质管部与基准样进行对比,颜色差异轻微的评审通过后上线使用;色差严重的进行退货处理;这样不仅减少班组色差协商次数,产品质量得到提升,生产也会得到稳定。


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