上半年的一些生产稳定性及质量问题实在让人汗颜,让人觉得无地自容,值得深思自省。
其一,泰国客户反馈表面析出严重,等我们看到客户寄回来的样段我才知道产品表观做得如此之差,而且还流入了市场中去,而我们却没有感觉,也许是管理人员提起过此事,而我却没有足够重视,我在车间的时候也没有好好去摸一摸看一看产品的质量情况。但其他基地有应用新配方新原料来生产型材了,而后也了解到产品表面析出问题明显有好转,而我们对最新情况却不知道,而事实证明,原料调整后确实表面析出减少了很多,为什么没有主动尝试去解决?
其二,超耐候产品泛白和光泽度下降问题。当供料紧张时,现混现用熟料确实存在下料不稳米重波动的问题,所以尝试通过用料调整来改善下料稳定性问题,加大了新料在超耐候产品中的应用,推进速度也加快了,而在后来的多个颜色批量性生产中证明,对产品质量影响比较大,不得不退回,质量方面也趋于稳定。此外,今年多次事件也表明,不同供方的物料对生产稳定性影响也比较大,后来停止使用也证明了这点。
其三,今年四月份车间反馈自造粒ASA宝石灰划丝非常明显,对车间的生产稳定性影响较大,刚开始怀疑是两个批次的基料有问题,经过验证也无法最终确定原因。后来注意到工艺温度有五个区冲温达到35度以上,但车间人员认为一直是这么生产的,所以大家也习惯了。五一停机期间安排料筒返厂维修水路,安装好后于5月12日下午开机, 5月14日中午在生技一部办公室我听到反馈说还是冲温达到40度以上,说料筒维修没有效果,后经管理人员现场检查,发现电磁阀的安装以及故障问题,修复后温度偏差受控。这两天造粒料自试时未反馈问题,但在6月中旬我接到西安反馈有共挤面划丝问题,经反查,刚好是5月12日到5月14日期间的ASA造粒料,当着陈世杰、冉锋两位经理的面,我逐个打电话给各个基地生产部主管领导,5月14号以后的原料表现正常。
我脑子里这种案例还很多,如小黑点换料二次事故,未能真正验证出原因,然又把问题原料用了;如胶条脱落问题未能真正去研究,致使问题得不到有效的解决;如混料车间的数据造假问题等等;这些教育我们:
一、授人以渔,提升基础工作质量;
二、对技术细节都要有敬畏之心;
三、要精通业务;
四、树立严谨的工作作风;
五、始终保持清醒,尊重事物规律;
六、深入一线研究,亲眼所见为实;
七、少说多做,不要功利,不要夸夸其谈;
八、态度积极,保持强烈解决问题的决心。